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青海油田尕斯油区高效开发“逆生长”
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青海油田尕斯油区高效开发“逆生长”

时间: 2024-12-04 11:21:22 |   作者: 洗井机

  • 产品概述

  4月中旬,青海油田采油一厂尕斯联合站水处理区正在加快施工建设。作为尕斯油区“压舱石”工程的重点配套项目,这一个项目建成后,采出水每日处理量将增至1.8万立方米。

  青海油田尕斯油区储层薄、多、散,历经五个开发阶段,曾保持年产量100万吨连续稳产24年,累计产油超过青海油田原油总产量的“半壁江山”。然而,随着生产年限的增加,油区自然递减加剧、措施效果下降等矛盾一天比一天突出。近年来,依托尕斯油区“压舱石”工程,这个老油区积极地推进精细注水、管理创新、智能化转型,实现了高效开发“逆生长”。

  解锁“水密码”,深挖潜力油。尕斯油区以中高渗砂岩油藏为主,已进入中高含水期,含水逐年上升,目前综合含水达66%,稳产上产难上加难。

  然而,辩证地来看,这个油区水驱开发潜力仍然较大。因此,高效推进精细注水,是尕斯油区实现“逆生长”的头号有力“武器”。

  近年来,尕斯油区下大力气打通“水”路,寻找挖潜“新路”。针对水驱动用程度低、注采结构失衡等突出矛盾,这个油区着重围绕水驱调整,重点开展井网重构、流场重建、地面重组等主要工作,强化井网完善、精细注水,大力推进精细水驱、精细注采调配、完善水处理系统等系列工作,构建科学的开发秩序,大幅度的提高开发效果。

  年初以来,尕斯油区持续细化水井配注、优化综合注采调控、精细水井措施,实现了良好的补能、控制单层突进、提升水驱动用等效果。一季度,这个油区开展注采调控17井次、分段轮注23井次,实施水井措施57口,日增注630立方米;水驱控制程度提高了0.3个百分点,水驱动用程度提高了8个百分点。

  注够水、注好水,才能为地层补充健康、营养的充沛能量。这个油区大力攻关注水工艺,提升水处理的质与效。采用“旋流+过滤”的处理工艺,利用生物技术实现沿程水质的稳定和达标,开展水质防腐防垢综合治理,井口水质达标率达到93%以上;分注工艺以桥式同心分注为主,加大测调力度,分注率、分注合格率提高到65%、80%以上。

  融合“新模式”,走好效益路。尕斯油区位于柴达木盆地柴西坳陷英雄岭构造带,经历多期构造运动,油藏构造复杂,纵向叠置多套含油层系,持续高效开发难度较大。

  “目前,地质和开发方面的老问题日渐加剧,新难题层出不穷,我们只有创新模式、向新而行,才可以找到效益发展、可持续发展的‘金钥匙’。”采油一厂技术中心党支部书记刘献东说。

  这个油区以尕斯“压舱石”工程为有力抓手,开启了从开发思路、技术攻关、精细管理等全方位、立体式“重塑”之路,主打一个“新”字。

  尕斯油区牢牢把握“控制递减率,提高采收率”这条主线,创新开发思路,构建“五重”调整新模式,重新评价油藏,重选技术路径,重构层系井网,重调油藏流场,重组地面流程,全力以赴向着“新”模式要效益。2023年,“压舱石”工程调整方案启动以来,尕斯油区产量较上一年增加6万多吨,自然递减率同比下降2.98个百分点,产能符合率达到92.3%。

  这个油区加大开发模式创新,推进油井措施“四个转变”。推进从“单井的增油潜力”论证向“注采井组的整体开发潜力”分析转变;从“单一措施”向“多元措施”转变;从“单井治理”向“油水联动”转变;从“数量增油”向“效益增油”转变,切实提高了措施的科学性、合理性和有效性。一季度,已实施油井措施91井次,单井增油137吨,累计增油0.81万吨。

  唱好老井稳产“重头戏”,大力创新开发方式。实施“状态摸排、多维分类、潜力排队、因井施策”方针,重构措施稳产技术策略。对尕斯油区“压舱石”工程所辖的老井开展生产潜力评估和注采调控,建立ABC三类井组。创新分类方法,不单以产量进行分类,而是考虑单井生产状况、压力保持情况、井网完善程度、井筒情况、地面运行等指标。

  加大新技术攻关,驱动新质生产力。年初以来,尕斯油区积极开展分注新工艺试验,密封率首次达到100%。通过开展联合站水质中试,每立方米水处理成本降低0.5元。表活剂洗井见到实效,累计446口井平均返排周期缩短1.18天,明显提高了生产时率。

  开启“智慧门”,迈上新台阶。随着开发的持续深入,近年来,尕斯油区面临机采井指标下降、生产能耗升高、数字化水平低等突出难题,极大制约了油区稳产上产。

  老油区如何持续焕发生机,保持发展活力?在智能化、信息化发展突飞猛进的时代大潮中,尕斯油区紧抓新机遇、加快数字化发展,为油井装上“智慧大脑”,让管理搭乘“智慧快车”,加速驶入发展的“快车道”。

  油水井日常管理是核心业务,如何让它更“聪明”?近几年,尕斯油区加大数字化技术应用,全面推广应用单井管理系统A11,大力提升油水井日常管理效率。今年3月底,尕斯油区所有油井全部实现了A11标准的数据采集,迈出了单井日常管理智能化的新步伐。

  A11智能油井管理系统上线后,实现了油井工况自动诊断分析,并且依据“油井参数六条线”等智慧功能,令油井异常工况发现的及时性得到明显提升,目前采油时率达到95%以上。

  尕斯油区针对机采油井都会存在的泵效低、能耗高、维护费用高等明显问题,充分运用智慧化手段破解难题。大力引进抽油机AI智能控制器,实现了油井生产动态实时掌握、合理调参、优化油井工作制度等强大功能,明显提升了生产效率,降低了人工成本。

  截至目前,尕斯油区共计完成抽油机AI智能控制器安装136井次,预计平均单井每日减少生产时间5.01小时,平均提升泵效4.2%,节电率达21%。(中国石油青海油田分公司焦玉娟 火宁 李瑞供稿)

  4月中旬,青海油田采油一厂尕斯联合站水处理区正在加快施工建设。作为尕斯油区“压舱石”工程的重点配套项目,这一个项目建成后,采出水每日处理量将增至1.8万立方米。